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    保定涞源县鑫鑫矿业选矿生产线脉冲布袋除尘器调试运行

    发布日期?017-12-06 14:55

    我公司为保定涞源县鑫鑫矿业公司选矿生产线生产的DMC-300脉冲布袋除尘器于2017?2?日安装调试完毕、/p>

    保定涞源县鑫鑫矿业选矿生产线脉冲布袋除尘器调试运行

    保定涞源县鑫鑫矿业选矿生产线脉冲布袋除尘器调试运行

    选矿厂除尘系统项目介绍:
    破碎竘br />   破碎站车间主体呈西南走向,南端开门,西面北侧为高端料场,装载机将在这里将大块矿石装入矿石料仓:br />   车间内,东端南侧为一次破碎机(简称一破),一破破碎后的混合料不经筛分便由1#皮带输送到车间西部进行第二次破碎(简称二破),二破破碎后的较细混合物料则由南北走向的2#皮带输送到车间外由汽车直接运走、br />   破碎过程中,装载机向料仓内倒矿石和2#皮带向汽车内装料时都在室外,本次除尘不予考虑。车间内的落料点产生的粉尘则必须要进行处理、/p>

    破碎筛分闳br />   本次破碎筛分间处理的含尘气体,来自破碎、筛分、皮带落料等等的所有工序, 主要内容包括:混合矿料落料于1#?#鄂式破碎机??#鄂式破碎机破碎后的粗料落料于混合?#输送皮带?#混合料输送皮带高端落料于斜槽漏斗、斜槽落料于1#圆锥破碎机的上料口?#圆锥破碎机落料于2#混合料皮带,这部分尘源点?个;
       2#皮带将物料运往35米以外的北部筛分间,并落料于振动筛上部时产生筛分间的第一个尘源点;振动筛将物料粗细两分:筛上料落料于输料斜槽时产生筛分间第二个尘源点,但这个尘源点和振动筛的顶部可以合并成为一个;输料斜槽落料?#皮带时产生筛分间的第三个尘源点;振动筛的筛下料落料于4#皮带时产生筛分间的第四个尘源点;  筛分间尘源点共有4个;
       3#皮带载着振动筛的筛上料转头向南又回到破碎间?#皮带落料?#溜槽时产生尘源点?#溜槽落料?#圆锥破时产生尘源?#圆锥破落料于2#皮带时产生尘源点?#皮带在破碎间内产生的尘源点共?个;  至此,全部尘源点都已显现:破碎间尘源点共10个,筛分间尘源点?个、br />   对于4#皮带去往的细磨车间(料仓),由于粉尘产生量极微,故不在本次除尘系统的设计范围之内  本次处理的含尘气体为常温气体,粉尘为磁铁矿石在破碎过程中产生的常温性粉尘颗粒,无腐蚀性,化学性质稳定、/p>

    选矿厂除尘器技术参?br />   DMC-300布袋除尘器技术参?br />   处理风量?7200?3040m3/h
      过滤风速:0.9?.2m/min
      过滤面积?00m2
      滤袋数量?00杠br />   单元数量??br />   使用温度 120ℂbr />   滤袋材质:涤纶针刺毡
      滤袋规格 Ф1302500mm
      运行阻力?200?500Pa
      设计压力:-6000Pa
      入口粉尘浓度  100g/m3
      出口含尘浓度  50mg/m 3
      除尘效率:>99.9?br />   运行方式:负压外过滤
      清灰方式:离线脉冲清?br />   清灰物质成分:压缩空氓br />   压缩空气压力?.4?.6MPa
      压缩空气耗量?.75m3/min
      外形尺寸:长?times;高=610024008650mm

    保定涞源县鑫鑫矿业选矿生产线脉冲布袋除尘器调试运行

    选矿厂脉冲布袋除尘器调试步骤及注意事顸/p>

      ?)顶部人孔检修门部分,其压紧装置一端靠机构压紧,另一端靠手柄压紧,分别调整螺栓和螺母,使关闭后橡胶密封条能压紧在门框上,打开时无卡碰现象,并锁紧螺栓、br />   ?)调整提升阀部分,阀门气缸为缓冲式,要求在阀关闭到达闭合位置时,气缸应进入缓冲区,否则应调节阀板两侧螺母。气缸的运动速度可通过气缸两端的节流阀螺栓进行调节,要求提升阀关闭时间不大?s,O1s之内,开启时可适当慢些。然后检查阀板闭合后的间隙,O不超?.8mm。若现场焊接后阀板孔发生变形则应进行调平,较简单的办法是将阀板放在阀板孔上,找出间隙大的部位用工具扳平。上述调整均应接压缩空气源,其压力可通过气源三联件上的减压阀来调整(一般为0.3MPa),使阀板闭合后变形2?mm,上述调速均通过电磁阀上的手动开关进行,不必接电源,调试完毕,将手动开关复原,并拧紧阀板两侧螺母和背母。注意:在调试提升阀时,绝不可使电磁脉冲阀动作,否则强大的气流会对人身造成伤害、br />   ?)调整灰斗内的输送设备,锁风设备及其传动,全部运动部件均应加注润滑油、br />   ?)调整清灰控制器(详细阅诺a href="//m.twittest.com/product/2357.html" target="_blank" title="脉冲控制?>脉冲控制?/a>说明书),要求提升阀、脉冲阀动作顺序正确,各室清灰顺序正确,时间连续可调,动作顺序参见图,为了更好地保证系统阻力平衡及输灰装置的动力平衡,对室数较多(大?室)皃a href="//m.twittest.com" target="_blank" title="除尘?>除尘?/a>来说,各室清灰顺序应是跳跃式的、br />   上述全部调整工作完毕以后,便可进行空负荷调试和负荷调试,当然在进行这一工作时,整个工艺系统应能正常运行。负荷调试应进行以下工作9br />   ?)接通全部电源,压缩空气源,启动输灰设备,除尘控制器置于手动状态;
      ?)接通测压装置(可用U型管压计)到除尘器的测压口;
      ?)启动主风机,观察空负荷运行阻力,测量进出风口的风量,计算漏风率。漏风率应小?%,否则应检查处理、br />   ?)启动全部工艺设备,通入含尘烟气,观察除尘器运行阻力上升情况及排气口的排放情况,在新除尘滤袋投入使用时,排放口将会有微量粉尘逸出,这是正常现象,过一段时间会自行消除、br />   ?)当除尘器阻力上升到?245?470Pa)时,启动清灰控制器进行清灰,并观察压力下降情况、br />   ?)当整个工艺系统稳定正常以后,即可进行清灰周期的设定(定阻式可以不设定),方法是,先启动清灰控制仪在自动状态下进行工作,并将清灰控制器中的清灰间隔时间暂定?min,观察运行阻力变化情况,如阻力不断上升,超过1470Pa,说明清灰间隔时间过长,如阻力一直运行在1000Pa以下,则说明清灰间隔时间太短,都要进行调整(注:清灰间隔时间O短不能小?5s),直到阻力?000?470Pa之间稳定变化时,才算合适、br />   由于选型不当,有的除尘器当清灰间隔时间调?5s时,仍长期在高阻力下运行(大?800Pa)。或当清灰间隔时间较长时,长期在低阻力下运行(小?00Pa)此时,可按实际情况确定间隔时间,只要系统中的通风情况允许,不一定非要保持阻力在1000?470Pa之间,但长期在高阻力下运行,会使除尘布袋及其配件的寿命大缩短、br />   ?)观察排灰装置工作情况。一切正常后,便可投入运行、/p>

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